一、概述 廣州紫坭熱電有限公司現(xiàn)有三臺65T/H中溫中壓煤粉鍋爐(3×12MW機(jī)組),是熱電聯(lián)產(chǎn)的主體設(shè)備,為本公司地域內(nèi)各工業(yè)企業(yè)提供蒸汽,13萬噸蒸汽/年;向系統(tǒng)電網(wǎng)輸送電力(110kV),供電約2億千瓦時(shí)/年。公司被列入廣東省*批33家應(yīng)依法清潔生產(chǎn)審核的企業(yè)之一。公司在2003年投入405萬元對鍋爐煙氣脫硫除塵達(dá)標(biāo)治理,并已達(dá)到80%脫硫效率的良好效果,但是,供電能耗仍達(dá)到586克/千瓦時(shí),與同類行業(yè)相比差距較大。為全面貫徹落實(shí)《清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》(2003年1月1日起實(shí)施),達(dá)到“節(jié)能、降耗、減污、增效”清潔生產(chǎn)目的,從2003年2月起,我們對汽輪機(jī)發(fā)電原蒸汽汽耗率偏高的根源,進(jìn)行了對生產(chǎn)工藝、設(shè)備的詳細(xì)分析、論證,認(rèn)為現(xiàn)有生產(chǎn)流程中,鍋爐蒸汽出口端至汽輪機(jī)之間的主蒸汽管段蒸汽壓力降達(dá)到0.1MPa,蒸汽阻力(熱能)損失較大,其中zui大的阻力損失是主管段兩個(gè)孔板流量計(jì)計(jì)量設(shè)備,是使蒸汽汽耗率偏高的主要原因。 我們確定采用“彎管流量計(jì)”代替現(xiàn)用的“孔板流量計(jì)”。 彎管流量計(jì)克服了孔板流量計(jì)阻力大造成能耗高的缺點(diǎn),在鍋爐工況不變的條件下,降低了汽輪機(jī)發(fā)電汽耗率,增加發(fā)電量。 二、彎管流量計(jì)測量原理 智能彎管流量計(jì)的研制成功,具有堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)和實(shí)驗(yàn)研究基礎(chǔ)。在理論研究方面主要是通過直接求解流體流過彎管的微分方程數(shù)值解的方法,全面揭示流體流經(jīng)彎管的流動規(guī)律。在實(shí)驗(yàn)研究方面既有實(shí)驗(yàn)室的大量實(shí)驗(yàn)研究,又有在國家三大流量檢定站(開封、煙臺、華陽)對不同介質(zhì)的流量測量的驗(yàn)證。 理論研究和大量的實(shí)驗(yàn)研究表明:流體在流經(jīng)彎管時(shí),由于彎曲管壁的導(dǎo)流作用,使流體在流進(jìn)彎管時(shí)其內(nèi)側(cè)流速會逐漸增大,而外側(cè)流速卻逐漸減小,這就形成了各個(gè)過流斷面的近似梯形速度分布,且這種梯形速度分布狀態(tài)在彎管45°截面處達(dá)到極限狀態(tài)。彎管45°截面各質(zhì)點(diǎn)流速分布如圖1所示。 根據(jù)質(zhì)量守恒定律、能量守恒定律和動量守恒定律,流體在管道中流動時(shí),在相同過流斷面各元流質(zhì)點(diǎn)的能量不變,但由于各質(zhì)點(diǎn)流速的變化(內(nèi)側(cè)大、外側(cè)小)就形成了彎管的內(nèi)外側(cè)壓差△P。這個(gè)壓力差在45°截面時(shí)達(dá)到zui大、zui穩(wěn)定。且45°彎管斷面的流體平均流速 與壓差△P的對應(yīng)關(guān)系符合平方比例關(guān)系。深入的理論研究和大量的試驗(yàn)分析證明流體流過彎管形成的差壓與流速的嚴(yán)格對應(yīng)關(guān)系同彎管的幾何結(jié)構(gòu)尺寸(彎曲半徑R和內(nèi)徑D)有密切關(guān)系。由以上分析可知彎管傳感器的幾何結(jié)構(gòu)尺寸確定之后,只要測取流體流經(jīng)彎管45°截面的外側(cè)、內(nèi)側(cè)的壓差△P和流體的密度 就可以確定流體的平均流速 。其數(shù)學(xué)表達(dá)式為: 式中: :流體流速(m/s) α(R•D):流量系數(shù)(無量綱) △P:45°截面外側(cè)、內(nèi)測差壓(Pa) D:彎管內(nèi)徑(mm) R:彎管彎曲半徑(mm) ρ:流體密度(kg/m3)? 三、項(xiàng)目實(shí)施方案 企業(yè)生產(chǎn)情況: 現(xiàn)有三臺65噸/鍋爐,三臺1.2萬千瓦機(jī)組。2004年的主要指標(biāo)如下: 1、2004年總耗原煤量19.2萬噸,總發(fā)電量2.05億千瓦時(shí)。 2、鍋爐效率,2004年平均85%~86%;原設(shè)計(jì)鍋爐效率為88%。 3、供發(fā)電能耗高,2004年平均供電煤耗586g/kWh,發(fā)電煤耗522g/kWh,與*的熱電企業(yè)差距大。 熱電廠產(chǎn)生和排放污染物的主要工序是:鍋爐系統(tǒng)。 由圖可知,我公司鍋爐主蒸汽(3.82MPa、450℃)計(jì)量原采用孔板流量計(jì)。由于孔板流量計(jì)采用截流產(chǎn)生壓差的原理計(jì)算蒸汽流量,因此,蒸汽在流過孔板時(shí)造成壓力損失。經(jīng)測定,蒸汽流過孔板流量計(jì)造成壓力損失約0.05MPa,蒸汽由鍋爐進(jìn)入汽輪機(jī)需經(jīng)過兩個(gè)孔板流量計(jì),在孔板流量計(jì)上造成的壓力損失約0.1MPa,加上蒸汽管道及閥門造成的壓力損失,使鍋爐過熱器集汽聯(lián)箱出口至汽輪機(jī)進(jìn)汽口之間管道損失達(dá)到0.4MPa。即使鍋爐壓紅線運(yùn)行(3.82MPa)、汽輪機(jī)進(jìn)汽壓力只能達(dá)3.4MPa(設(shè)計(jì)進(jìn)汽壓力為3.47MPa),致使發(fā)電汽耗上升,發(fā)電煤耗上升,一年造成420萬kWh電能的損失,折合原煤達(dá)到4200噸/年,增加二氧化硫排放量21.5噸。 彎管流量計(jì)是近年創(chuàng)新開發(fā)的*流量技術(shù),在國內(nèi)已廣泛應(yīng)用,技術(shù)成熟可行。其產(chǎn)品具有高精度(1.0級)、大量程比、雙向測量、無壓損、無可動部件、耐磨損、一次元件長期運(yùn)行穩(wěn)定等特點(diǎn)。特別是無附加壓力損失的重要特性帶來的經(jīng)濟(jì)效益更為重要:彎管傳感器安裝于原管道的90度轉(zhuǎn)彎處,即取代了原90度彎頭。不增加任何壓力損失,可將節(jié)流孔板流量計(jì)裝置產(chǎn)生的壓力損失*節(jié)省下來。 據(jù)測算,將減少蒸汽管道上的壓力損失0.1Mpa。從而在鍋爐工況不變的情況下提高汽輪機(jī)進(jìn)汽壓力0.1MPa,使汽輪機(jī)進(jìn)汽壓力提升至3.5MPa,根據(jù)12MKW汽輪機(jī)負(fù)荷特性曲線,滿負(fù)荷的情況下進(jìn)汽壓力由3.4MPa提升至3.5MPa,負(fù)荷增加200kWh,發(fā)電汽耗下降0.1kg/kWh。從而達(dá)到節(jié)能降耗目的。 現(xiàn)有三臺65噸/時(shí)鍋爐,每臺鍋爐主蒸汽管道原安裝兩個(gè)孔板流量計(jì),共六臺。在原址利用蒸汽管道上現(xiàn)有的彎頭安裝彎管流量計(jì),共六臺,代替原有孔板式流量計(jì)。改進(jìn)工藝見圖3。 四、經(jīng)濟(jì)效益分析 1. 節(jié)能效益 根據(jù)12MW汽輪機(jī)負(fù)荷特性曲線,由于現(xiàn)有節(jié)流孔板阻力的影響,滿負(fù)荷的情況下進(jìn)汽壓力由3.5MPa降低至3.4MPa,發(fā)電量將減少200kWh。本項(xiàng)目投入運(yùn)行后,將避免該蒸汽壓降能耗損失,汽輪機(jī)汽耗率降低0.1kg/kWh,本項(xiàng)目的節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益是明顯的。僅從減少蒸汽熱能損失、在相同蒸汽量條件下增加發(fā)電量或在相同發(fā)電量的條件下節(jié)約蒸汽耗量這一點(diǎn)來計(jì)算,以及從2005年3月投入調(diào)試的實(shí)測數(shù)據(jù)復(fù)算表明,節(jié)約原煤4200噸/年,減少生產(chǎn)成本達(dá)到210萬元,投資回收期僅3個(gè)月。本項(xiàng)目是個(gè)有效節(jié)能、節(jié)約資源的清潔生產(chǎn)項(xiàng)目。 2. 環(huán)保效益 本項(xiàng)目是一個(gè)從源頭削減和控制污染物產(chǎn)生的工程項(xiàng)目。投入生產(chǎn)運(yùn)行后,節(jié)約原煤4200噸/年。則能減少二氧化硫產(chǎn)生量達(dá)到54噸/年,減少二氧化硫排放量21.5噸/年,減少3570萬m3/年的煙氣排放量。因此,環(huán)境效益顯著。 五、結(jié)論 1、孔板流量計(jì)壓力損失不可小視,由此帶來的能源消耗很大(一般為孔板差壓值的60%左右),應(yīng)引起企業(yè)的高度重視。 2、彎管流量計(jì)無附加阻力損失、免維護(hù)、耐高溫、耐高壓,測量精度*現(xiàn)場需要。 3、通過技改采用新技術(shù),節(jié)能降耗,為企業(yè)創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益 |